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熱力發電廠除氧器的安全運行
新聞來源:    點擊數:1400    更新時間:2013-6-22    收藏此頁

連云港博大機械設備制造有限公司

    連云港博大生產除氧器,熱力除氧器是熱力發電廠的重要設備之一。它保證鍋爐給水的品質,特別是溶氧量滿足設備運行要求;但是由于種種原因,不少除氧器無法保證合格的除氧效果,致使系統腐蝕損害,嚴重 影響 設備壽命和安全運行,改造這些除氧器是當務之急。文中提出的除氧器內部改造方案,能夠有效地解決給水溶氧超標 問題 并給電廠帶來可喜的 經濟 效益。
【關鍵詞】 熱力發電廠 除氧器 安全運行

  國產100 MW及以上機組絕大多數配置噴霧填料式除氧器。這些除氧器,特別是100 MW、200 MW機組的除氧器,相當一部分已運行多年,彈簧噴嘴老化失效,內部元件銹蝕損壞;加之70年代前后生產的除氧器填料多采用Ω型填料,其傳熱傳質性能特別是氣體擴散性能均不如 目前 的新型不銹鋼絲網材料,所以不少除氧器的除氧效果明顯下降,有的嚴重超標,特別是在當前電網負荷需求減少,多數機組頻繁運行于部分負荷或低負荷工況時,溶氧超標尤為嚴重。因此,針對這些電廠除氧器改造的迫切要求,推薦采用除氧器內部改造方案,即在除氧頭殼體和水箱殼體滿足設計強度要求時,僅對除氧頭內部關鍵部件進行優化改造。實施內部改造方案的投資僅為更新設備費用的10%~20%,除氧效果完全能夠滿足運行要求,而且由于進汽裝置、填料等部件采用了優化措施,其除氧效果、負荷適應性、熱經濟性等指標更具有吸引力。韶關電廠200 MW機組除氧器的改造成功地為同類設備改造提供了一條經濟、簡捷、有效的途徑。

1 設備概述
  韶關發電廠9號機系哈爾濱汽輪機廠生產的200 MW機組,配用哈爾濱鍋爐廠生產的GWC-670型高壓噴霧填料式除氧器;設計出力670 t/h,******出力700 t/h,額定運行壓力/溫度為0.49 MPa/158 ℃。除氧器經多年運行后,改造前存在的主要問題是:(1)給水含氧量嚴重超標且不穩定,如1995年11月為1.8~128.6 μg/L,1996年9月為0.2~15.3 μg/L;(2)Ω型填料散失,運行中Ω型填料經常脫落到給水泵入口,影響安全運行;(3)霧化噴嘴彈簧失效且常脫落,失去調節功能。為此,韶關電廠決定對9號機組除氧器進行改造。熱工 研究 院經過對眾多改造方案的技術經濟性論證后提出除氧頭局部改造方案。
  1997年7月在該機組大修期間對9號機除氧器完成了改造。從1997年8月除氧器投運至今,設備運行狀況良好。為了考核、評價改造后除氧器的熱力性能,由韶關發電廠和熱工研究院共同組織人員,于1998年3月進行了性能試驗。證明該除氧器改造設計合理,性能優良,達到了設計要求,能滿足電廠對給水品質的要求,確保機組安全、穩定運行。

2 除氧器內部改造設計
2.1 除氧器結構設計
  除氧器殼體和外部連接管保持不變,僅對除氧器內部進行局部改造。(1)對噴淋效果欠佳的老式彈簧噴嘴進行調整、修復或選用新型彈簧噴嘴將其更換;(2)在進汽裝置基本結構不變的情況下,對一次蒸汽進汽裝置進行優化設計,確定******蒸汽通流面積;(3)拆除原除氧器的淋水盤結構,改為五層水篦子,使珠狀傳熱變為膜狀傳熱,增強傳熱效果和不凝結氣體的擴散能力;(4)拆除原除氧器Ω型填料的上壓料架,保持填料下托架不變,用不銹鋼絲網填料塊代替Ω型散填料。

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